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煤峪口礦提升機(jī)鋼絲繩調(diào)節(jié)方法研究

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)|發(fā)布時(shí)間:2022-03-22 15:02:58| 瀏覽數(shù):...


煤峪口礦主井提升機(jī)為JXMD型,理論最大允許提升速度為6.1m/s,提升深度為241m,提升機(jī)鋼絲繩數(shù)量為6根,天輪直徑為4m,提升機(jī)罐籠和井壁之間的距離約為200mm。該提升機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中多次出現(xiàn)鋼絲繩嚴(yán)重抖動(dòng)問(wèn)題,導(dǎo)致提升罐籠和軌道相撞,而且提升機(jī)罐籠和罐道之間的尼龍?zhí)坠艽嬖谥鴩?yán)重的磨損不均勻現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)分析是由于在提升過(guò)程中鋼絲繩的張力分布不均勻?qū)е碌?,?jīng)多次調(diào)整并未得到徹底的解決。為了確保提升安全,該礦對(duì)提升機(jī)采取了限速措施,其最大提升速度不得大于2m/s,嚴(yán)重影響了提升效率和安全性。

本文提出了一種新的提升機(jī)鋼絲繩調(diào)節(jié)方法,以振波法和基準(zhǔn)線繩槽深度測(cè)量法為基礎(chǔ),對(duì)調(diào)繩方案進(jìn)行了研究。通過(guò)振波法測(cè)量,各鋼絲繩中的張力最大偏差約為1.4s,比優(yōu)化前的8.7s降低了83.9%,使煤峪口礦提升機(jī)最大運(yùn)行速度由2m/s提升到了4.12m/s,比優(yōu)化前提升了2.06倍,顯著地

提升了提升機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。

1提升機(jī)鋼絲繩張力不均勻分析通過(guò)分析,影響鋼絲繩張力的因素主要包括鋼絲繩長(zhǎng)度不一致、鋼絲繩的直徑不同、鋼絲繩本身彈性模量不一致、鋼絲繩平衡系統(tǒng)故障等。為了確定煤峪口礦鋼絲繩張力不一致的最終原因,組織對(duì)以上四個(gè)因素進(jìn)行了逐一排查,結(jié)果如下:

(1)鋼絲繩長(zhǎng)度影響。該提升機(jī)共有6組鋼絲繩,若鋼絲繩的長(zhǎng)度不一致,在提升過(guò)程中短的一根將承受大量的載荷,使磨損加劇、使用壽命降低、提升罐籠偏位等。利用長(zhǎng)度測(cè)量?jī)x對(duì)6組鋼絲繩的長(zhǎng)度進(jìn)行測(cè)量,其最大偏差量?jī)H1.5mm,完全在理論設(shè)計(jì)要求內(nèi)。

(2)鋼絲繩直徑影響。鋼絲繩直徑不同會(huì)導(dǎo)致在運(yùn)行過(guò)程中鋼絲繩的運(yùn)行行程差異,進(jìn)而導(dǎo)致張力分配不均勻。根據(jù)實(shí)際分析,JXMD型提升機(jī)的鋼絲繩直徑若相差1mm,那么在一個(gè)行程中,兩個(gè)鋼絲繩的運(yùn)行長(zhǎng)度將相差約147mm。利用游標(biāo)卡尺對(duì)6組鋼絲繩直徑進(jìn)行測(cè)量,其最大偏差約

(3)鋼絲繩彈性模量影響。鋼絲繩的彈性模量會(huì)影響到受力時(shí)的伸長(zhǎng)量,伸長(zhǎng)量不同,單位面積上的張力就不一致。根據(jù)分析.6組鋼絲繩均從同一個(gè)廠家采購(gòu),入場(chǎng)性能測(cè)試報(bào)告顯示器彈性模量一致。

(4)平衡系統(tǒng)因素。鋼絲繩的平衡系統(tǒng)是調(diào)節(jié)張力不平衡的裝置,一旦出現(xiàn)故障或者偏差量過(guò)大,將導(dǎo)致鋼絲繩的伸縮量不一致,進(jìn)而引起張力不平衡。

通過(guò)對(duì)以上四個(gè)因素的分析,鋼絲繩長(zhǎng)度偏差、鋼絲繩直徑偏差、鋼絲繩的彈性模量偏差均在正常范圍內(nèi)且偏差量很小,因此不是導(dǎo)致媒峪口礦提升機(jī)出現(xiàn)鋼絲繩張力不平衡的因素。而平衡系統(tǒng)中摩擦襯塊磨損后松動(dòng),導(dǎo)致偏位,與鋼絲繩的摩擦加劇,進(jìn)一步加速了襯墊的磨損,使摩擦輪的直徑縮小,造成了鋼絲繩在運(yùn)行過(guò)程中位移量的偏差,進(jìn)而導(dǎo)致張力不平衡的產(chǎn)生。

2鋼絲繩張力平衡調(diào)節(jié)

根據(jù)煤峪口礦提升機(jī)鋼絲繩張力不平衡原因的分析,對(duì)提升機(jī)鋼絲繩張力不平衡的調(diào)節(jié)關(guān)鍵是先確定各個(gè)摩擦輪的磨損量,然后對(duì)其進(jìn)行更換,最后再進(jìn)行張力調(diào)整,使各組鋼絲繩的張力調(diào)整到一致后再運(yùn)行”。

該調(diào)節(jié)的難點(diǎn)在于對(duì)摩擦輪直徑的精確定位和測(cè)量。由于JXMD型提升機(jī)為單制動(dòng)盤(pán)結(jié)構(gòu),常用的繩槽直徑測(cè)量的方法無(wú)法進(jìn)行定位和測(cè)繪。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)后,項(xiàng)目組提出了一種新的測(cè)繪方案,在要測(cè)量的摩擦輪的下側(cè)設(shè)置一條激光水準(zhǔn)線,確保測(cè)量時(shí)摩擦輪的中心線處的水平度,測(cè)量時(shí)在摩擦輪上設(shè)置四個(gè)點(diǎn)(四個(gè)點(diǎn)的連線相互垂直)從而可以逐個(gè)測(cè)量出摩擦輪的磨損量。摩擦輪襯塊磨損量測(cè)試原理圖如圖19。

座整持塊

圖1母擦輪襯塊磨橫量測(cè)試原理圖6個(gè)襯塊磨損量測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1。

由表1可知,摩擦輪2的磨損量平均比其他幾個(gè)輪大了2.25mm,由此證明了該輪磨損量增加,導(dǎo)致了2號(hào)鋼絲繩的行程和其他鋼絲繩出現(xiàn)了不一

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